WHAT RCA是什么?
RCA,Root cause analysis,根本原因分析,旨在找到问题的根本原因,是分析问题、解决问题的一种“治本”的方式。
根本原因分析是一个系统化的问题处理过程,包括确定和分析问题原因,找出问题解决办法,并制定问题预防措施。
心理学研究发现,人们的归因会不知不觉地出现偏差,人们常常低估行为的情境原因,高估倾向性原因,这种模式就是基本归因错误;RCA可以帮助我们更好地分析应对类似的生活、工作中的场景,通过调查和分析问题哪里出错、为什么出错,寻求防止差错事故再次发生的必要措施,从而提高服务安全和品质。
在组织管理领域内,根本原因分析能够帮助利益相关者发现组织问题的症结,并找出根本性的解决方案。
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重点应该是针对根本原因进行纠正和弥补,而不仅仅是消除症状 -
对症治疗可以在短期内缓解症状,您不应该忽视治本 -
问题可能有多个根本原因,这种情况经常出现 -
专注于事情如何发生以及为何发生,而不是应该归咎于谁 -
应该讲究策略,找出实实在在的因果证据来支持自己的根本原因结论 -
提供充足的信息作为更正措施的依据 -
不仅考虑应对策略,更要思考在日后如何防范
HOW 如何使用RCA?
RCA一般是从结果开始,逆向进行,包括确定和分析问题原因,找出问题解决办法,并制定问题预防措施。
RCA常见的几种方法有:Five Whys Method(五问法)、Event Analysis(事件分析法)、Cause and effect Fishbone diagram(因果鱼骨图)、Brain Storming(头脑风暴法),8 Disciplines(8D)等,这里具体介绍五问法、鱼骨图以及8D法。
Five Whys Method(五问法)
五问法是一种提出问题的方法,最初由丰田章一郎开发,在丰田汽车公司制造方法的演变过程中被使用,用于探究造成特定问题的因果关系。五问法最终旨在确定特定缺陷或问题的根本原因。
以健身为参考,5W包括:
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What(问题的现象是什么):没有按计划健身
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Who(是谁发现这个问题):自己
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Where(这个问题在哪里发生):家里
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When(这个问题什么时间发生):晚饭后
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Why(这个问题是为什么发生的):被叫去做其他更紧急的事情了
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How(问题是如何被发现的):自察
在日常生活当中,常常会听到有人提出类似于“碰到问题,多问几个为什么”的善意忠告,而五问法之中的道理就与此忠告非常类似。在实际应用当中,有可能将这种提问进一步扩展到六问、七问,甚至是更多的“为什么”。
鱼骨图分析法
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特性就是“问题的结果”。 -
主骨用来引出问题,“问题”写在右端,主骨用粗线画,加箭头标志。 -
大骨用来表示问题的直接原因,例如图中的人员因素、系统因素、技术因素、流程因素、方法因素和环境因素。 -
中骨用来描述事实,例如操作失误、操作不当等。 -
小骨用来描述为什么会那样,例如对系统不熟悉/缺乏培训制度、岗位人员不能胜任等。 -
主因用红色的椭圆圈定问题的主因,主因不一定发生在末级,在大骨、中骨、小骨每一级均可能发生主因。
![图片[9]|RCA(ROOT CAUSE ANALYSIS):找出根本原因,找到应对措施,转变问责文化,回归问题解决和风险防范|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/628688728520240516001720.png)
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某空调公司装配生产线噪音测试房发生了一起火灾事故,事后该公司成立火灾事故改善小组,采用8D分析法对造成事故的原因进行排查,找出真正的事故原因,制定有效的改善措施杜绝事故再次发生。以下是详细的处理过程:
1.成立改善小组:小组成员和职责表(略)。
2.描述问题:2021年11月30日下午13∶30,装配生产E线噪音测试房两检验员来到工作岗位,开启测试房内空调、测试仪等设备约一分钟后,发现空调室内机附近的隔音棉冒烟,两人冲出测试房。转瞬间,测试房内的电源线路、空调室内机、隔音棉等相继着火,现场员工迅速将生产线电源关闭,并用灭火器在10分钟内将火救熄。由于事故发现及时并采取了有效的抢救措施,火灾没有蔓延到测试房外的其他地方,事故现场的电气线路、一台空调室内机、隔音棉和待测试的三台空调室内机被烧毁,无人员伤亡,直接经济损失约一万元。
3.实施及确认暂时性的对策:在未查明造成事故原因前,关闭装配生产E线噪音测试房的电源,停止该工作间的使用和修缮,装配生产E线其他的设备和设施可继续运作生产,所生产产品的噪音测试工作临时移至其他空闲噪音测试房进行。
4.原因分析及验证真因:(1)采用因果分析图,按人、机、料、法、环类别分别列出导致火灾的各种可能原因;(2)列表对可能原因进行排查,找出最有可能的几个原因,通过比较分析,得到六个可能造成事故的重要因素:①荧光灯具;②电气线路老化短路;③电气线路接驳方法不当;④电线质量;⑤电气线路安装方法不当;⑥空调安装方法不当。(3)重要因素调查论证:①关于荧光灯具的调查:原荧光灯具不是防爆灯具,有安全隐患,但事故现场的荧光灯具及其周边没有着火痕迹。故判定不是起火的原因,可排除。②关于电气线路老化短路的调查:该线路于2007年10月接驳安装,2008年9月曾经作过调整,主线路负荷较轻(10安左右),不至于老化如此快。故判定此不是起火的原因,可排除。③关于电线材质量的调查:A.所用铜线极易折断,断口截面观察到有白点或黑点,线材杂质含量高;B.仔细检查发现线路中间有打火(电弧放电)断点,断点有电弧形成的圆头。故判定此是起火的直接原因。④关于电气线路接驳方法不当的调查:电线接头未进行焊接,也不采用辅助插接零件(如接线排、接线耳),极易松脱导致接触不良而造成接点打火(电弧放电),但仔细检查各接头却未见有接头松脱,胶布包裹扎实。故判定不是起火的原因,可排除。⑤关于电气线路安装方法不当的调查:线路分支没有使用分线盒,中间接头大都采用直接开线接驳,容易松脱导致接触不良而造成接点打火(电弧放电),但仔细检查各接头却未见有接头松脱,胶布包裹扎实。故判定此不是起火的原因,可排除。⑥关于空调安装方法不当的调查:现场发现空调室内机紧贴隔音材料安装,空调散热不良,但由于起火的最早位置不是空调室内机。故判定不是起火的原因,可排除。通过以上的调查论证,确定电线质量差是造成这次事故的根本原因。由于电线质量差,安装使用的电线局部断裂甚至完全断裂,造成接触不良引起电弧放电,产生电火花,而电火花的温度高达3000℃以上,从而迅速点燃隔音棉。
5.选定及确认长期改善行动对策:根据上述分析,针对六大火灾重要因素确定改善行动对策:①使用符合国家标准的电线更新装配生产E线噪音测试房的电气线路;②按有关规范和标准重新布局、安装电气线路,增加分线盒;③用镀锌钢管作电线套管和使用带金属底盒的插座和开关盒,有效保护电线,杜绝电线起火;④用金属支架将空调室内机与隔音棉分开,改善空调电器散热;⑤将原普通荧光灯具更换为防爆灯具。
6.改善问题并确认最终效果:根据上述确定的改善行动对策,组织开展对装配生产E线噪音测试房的修复改善措施。该测试房修复改善、投入使用后,每日分五次定期由专人进行检查,检查内容包括总用电功率、电流和电气线路套管的温度、空调散热温度以及室内温度等。观察一个月的测试数据,所有测试数据正常稳定、无异常,确认本次事故原因分析和所采取的行动方案是正确的,进一步的确认有待日后更长时间的验证。
7. 预防再发生及标准化:① 按照装配生产E线噪音测试房的修复改善标准,对公司内所有的其余11条生产线的噪音测试房进行改造更新,一个月内完成。② 责任到人,对公司内所有的电气线路系统进行一次全面排查,消除火灾、安全隐患,一个月内完成。③ 以后凡涉及到电气安装的,操作人员必须有上岗证,操作要严格按照有关标准、规范执行;在工程项目验收时电气线路系统作为重点必查项目。④ 每半年定期对公司内所有的电气线路系统进行一次火灾、安全检查,防患于未然。⑤ 以上③④项内容,在公司相关程序文件上作出增改,成为公司的常规制度。
8.肯定小组贡献:一年多来,该公司没有因电气线路系统问题发生一起火灾、安全事故。在2010年年终总结表彰大会上,公司管理层肯定了改善小组的工作方法和取得的成绩,对改善小组进行了精神和物质的奖励,并指定8D分析法作为今后公司分析解决问题的基本方法。
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